從鞍鋼股份冷軋硅鋼廠獲悉,今年7月份至今,該廠未發生軋輥掉皮事故和研軸承事故,軋輥消耗同比下降21%;軋輥磨削精度得以控制,探傷合格率達到100%,實現了磨削質量零事故,為生產線穩定順行和降成本工作提供了有力保障。
隨著企業降本工作的深入推進,該廠根據鞍鋼股份下達的任務,對所屬區域的生產指標進行重新分解和梳理,將與生產聯系最緊密的軋輥作為工作重點,在不斷降低軋輥消耗的同時,把因更換軋輥產生的事故時間降到最低,極限壓縮生產成本。為此,該廠在軋輥探傷檢測方面嚴格控制,對事故輥多角度進行探傷檢測,避免出現漏探傷情況,并用強光手電檢測磨削后的軋輥表面質量。同時,認真對磨床設備進行維護保養,以保障設備穩定的功能狀態;在裝配軋輥軸承時,嚴格按先清潔再注油后裝配的原則組織,對裝配后的油氣等附件由專人檢查校對,發現問題及時整改。
(文章來源:力源不銹鋼)